专业技术工作心得体会

时间:2024-01-01 08:55:11 心得体会 我要投稿
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专业技术工作心得体会

  某些事情让我们心里有了一些心得后,不如来好好地做个总结,写一篇心得体会,这样能够培养人思考的习惯。那么你知道心得体会如何写吗?以下是小编整理的专业技术工作心得体会,希望能够帮助到大家。

专业技术工作心得体会

专业技术工作心得体会1

  本人自二三年任晋宏钢模板厂工程师以来,在各专业技术人员的支持下和本人的勤奋努力下,工作取得了一些成绩,以下谈谈我的几点工作体会。

  一、专业技术人员应充分理解科技是第一生产力的意义,应将专业技术和市场经济紧密结合起来。我认为,邓小平同志倡导的“科技是第一生产力”的深远意义,在于将专业技术转化为生产力,并应用到实践工作中,在转化过程中实现专业技术的升华,造就自己,体现个人对社会的价值。将专业技术转化为生产力,我做了一定的工作,也取得了一定的成绩。比如20xx年,将我厂圆模的卷板工艺进行了改进,原先圆模的工艺是下料长短尺寸较大,下完料卷圆、压边,最后划线,然后再上剪板机裁边至准确尺寸。我根据自己的经验,结合理论知识,直接下料至准确尺寸,这样即节省了原料,又给生产时减少了两道工序,使我厂在生产圆模时的生产效率提高了一步,也节约了一部分板材。另外我在不断的实践中,对异形钢模板的工艺和实际操作的了解有了进一步的认识,对空心板梁模板、箱梁模板、T形梁模板等在施工中的应用,以及如何加固与拆模都有了一定的了解,为我以后在设计模板时起到了关键性作用。

  二、基础理论是搞好专业技术工作的前提。

  “万丈高楼从地起”,人类历史从一开始就存在着这样一条自然规律,即人类无论从事何种社会活动都是从基础开始。基础是否牢固,直接影响其今后的发展,因此,没有基础,就谈不上发展,没有扎实的基础理论去指导专业技术工作,就没有技术成果的产生。而每一基础理论的'突破,都孕育着一场技术革命,可见基础理论对专业技术工作来说,是何等的重要。我一向都比较注重基础理论的学习,而且根据本企业的生产实际系统地学。我任职晋宏钢模板厂工程师以来,不断地学习专业知识,如《建筑工程模板施工手册》、《建筑模板与脚手架的设计和应用》、《钢模板的加工工艺》等理论的学习在以后的工作中得到很好的应用。在箱梁模板的堵头制作上,我理论联系实际,把图纸上不符合实际情况的地方与施工方协商,大胆改进工艺图纸使堵头在施工时既方便拆模又符合张拉条件。还有盖梁底模的制作,如按图纸尺寸进行加工就会导致钢模板无法拼装与拆模的现象,理由是圆柱与圆之间在浇注时,多少都会出现偏心现象,再加上混凝土浇注完毕,在等到有一定的强度下才能进行拆模,如果直接加工到图纸尺寸后,模板到圆柱上组装时,会现出互相咬合现象,到浇注完毕后,混凝土挤压强度很高,导致模板无法拆卸,根据以上两点我在征得施工方同意后,加大盖梁底模的孔径,给两圆柱间设置了两处可调间隙,简便了施工难度,受到了用户的一致认同。

  三、扩大知识面,使专业技术工作如鱼得水。

  我认为,任何现代工程项目,不可能是纯专业技术,而是多项技术的组合。要把专业技术工作做好,必须要扩大自己的知识面,计划经济时代是这样,在竞争日益激烈的市场经济条件下更要这样。我参加工作以来,就喜爱阅读各方面知识的理论书籍。我想如果知识广泛一些,也许对以后的工作有所帮助。我这样想也这样做了。我在系统地掌握本企业的专业知识的基础上,还有计划有目的地自学其他理论知识。我主要学习了《计算机辅助设计》、《电工学》、《桥梁建设》等书籍,其中的一些知识给我的生产实践带来很大的帮助。在我省高速公路逐渐完善的基础上,模板行业走向低谷时期,在厂领导的正确领导下,我厂在模板行业不景气的情况下,新增加了一些新产品,经过公司的其他技术人员和我的努力下,已经成功开发了一些新产品,并已经投放市场,取得了一定的经济效益。并根据以往的基础和新学的知识,改造了Z35钻床的底座,增加了多功能打眼均分模具。杰出的科学家钱学森同志说过,科技人员以后要用定性定量相结合的系统工程方法,才能得出有力的科学论证,我认为这是科技的发展方向,在今后,随着社会的发展,再没有什么纯专业技术了,只有系统工程。“一本通书读到老”只能是寸步难行。四、治学严谨、大胆创新,不仅是专业技术人员应有的品格,也是专业技术人员从事研究工作、提高自身素质的必要条件。根据我多年来的工作体会,治学严谨、大胆创新才能搞好专业技术工作,才能提高专业技术人员的自身素质。专业技术人员在生产管理或市场开发中,一定要理论联系实际,不能一味追求理论,这样会让生产走误区,我任晋宏钢模板厂工程师以来,解决了公司的一些技术难题,还改进了公司的一些工艺措施,特别是在加工铁路桥墩锥形墩模板时,如果根据理论,模板面板料必须是扇形,而我厂的现状在加工扇形时特别繁锁,首先是画扇形线由于半径过大,无法用圆规画线,只能用描点法来完成,先把钢板下成矩形,然后把等分线画出来,描好切割线,再用气割把多余的料割掉,但气割下料会出现毛边,再用砂轮机把周边打磨光滑,然后才能卷圆,这样一张料要用5、6个小时才能完全下好,但效果也并不理想,我经过反复思考,考虑这么大的半径,气割下的料并不多,对整个墩身的影响并不大,我大胆构思,把料直接用剪板机下成梯形代替扇形,这样经过计算对整体墩身只影响6mm,符合模板要求,在我的一力提议下,公司做了大胆试验,结果一举成功,不仅节约了大量人力,更节约了宝贵的时间,一块料在5、6分钟之内就能完成,加工速度增快了几十倍,为公司创造了很大的经济效益。

  当然,专业技术人员大胆创新,并非是盲目的,要在工作中反复实践,毛泽东同志说过,“从实践中来到实践中去”。专业技术人员在工作实践中要查阅大量的技术资料,找出有力的理论依据解答所研究的课题,同时进行广泛的社会调查得出可行性报告。这样不仅专业工作做好了,自身素质也得到了升华。我认为在进行专业技术工作中,应坚持反对不懂装懂、弄虚作假的不良行为,杜绝一切“大概”、“差不多”的浮夸作风,要向老一辈专业技术人员学习,“三讲”教育其中一讲就是讲学习,对于我们广大专业技术人员来说就是学习各方面的理论知识。专业技术人员的工作任重而道远,让我们携手共进、顽强拼搏、科技兴国、开创未来。

专业技术工作心得体会2

  本人1976年12月至1978年12月在哈尔滨铁路工程学校机械专业学习,后于84年9月至87年6月在哈尔滨职大铁道工程专业学习。

  1988年至1990年即在四川岷江大桥工地重点负责直径1.8m的大孔径钻孔桩施工的技术工作。并直接参与了加筋土路堤施工、双导梁架梁和20m后张法预应力梁的施工。三年中,由于自己的积极工作,为大桥的顺利完工做出了应有的贡献。特别是当1.5T重的钻头因突发洪水而被塌孔埋在孔内16m深处时,没有因此而变更设计,而是采取了一套特殊的处理方法,终于将钻头打捞上来,受到了业主的高度称赞。加筋土路堤施工中,我们发现了采取不同的设计理论就会有不同的设计结果,后经与设计单位联系,结合现场实际情况,重新进行了检算,部分管段的路堤内减少了大量的拉带数量,为企业增加了效益。岷江大桥被业主评为优质工程和优秀管理奖。由于本人的积极工作,90年被破格晋升为工程师。

  在济南北环二期工程中,我任九队技术主管,直接参与了铁道部科研项目16mSRC型钢梁的施工,积累了大量的资料和经验。特别是在济南东站(原北关站)站场改造中,设计要求在保证既有线通车的条件下,对既有桥墩台进行加高并撤换部分梁体,这是一项十分艰巨的.工程。由于施组编制的合理,现场组织有力,即保证了安全质量,也保证了工期,创出了较好的经济效益。在胶黄铁路胶州大桥施工中,我对墩帽模板采取了特殊设计,利用墩身上的预留螺栓建立工作平台,不设地面支撑,而且砼内不设一根拉筋,减少了劳动强度,提高了工作效率,增加了砼的表面光洁度。

  菏日复线施工中,身为总工程师,主持了全标段58.4km包括

  180座桥涵工程、路基工程、轨道工程、给排水工程、房建工程、通信信号工程、电力工程等全面的技术工作,主持编写了全标段的实施性施工组织设计和三个站场改造,三处换边的过渡方案的制定。

  在洙赵新河大桥板式墩身模板设计中,采用技术手段,砼内不设一根拉筋,增加了外观美,也为创建精品工程创造了必要的条件。针对全标段46座顶进涵桥的施工,分别采取了不同的施工方案,从技术角度来保证施工始终处于最佳控制状态。

  菏日复线五处管段只有一孔12m梁和一孔8m梁需现场预制,制作一套模板成本很高,我就四处打听,终于在兰烟线兄弟单位找到了同型号模板,为企业节约了资金。

  在胶新线潍河二号特大桥26#~30#墩明挖基础施工中,由于遇到了表层为3~4米厚的中砂层,下部为砂岩,且地下水极其丰富的老河床,地质条件较为复杂,使施工一再受阻。该种条件下钢板桩因进不了砂岩而无能为力;大开挖、草袋围堰又因地下水极其丰富,砂层淤积而无法开挖,砼沉井又因基础尺寸过大而无法实施。最后通过试验采用了利用现有的长12.5m的I50工字钢围堰下沉的施工方法,最大限度地加快了施工进度,降低了成本,保证了工程质量。

  进入桥墩台身施工后,为了保证创优目标的实现,桥墩台的外观质量又成了重点难点。在指挥部的大力支持下,高精度的模板和先进的机械设备已经为创优工程奠定了坚实的基础,施工工艺的优化成了关键。为此,我组织参建单位的施工、技术人员到邻近的兄弟单位参观学习,在原材料的选取、模板的加固及接缝的处理上动心思,组织技术人员成立了墩台混凝土外观质量控制QC小组,并亲任组长,对模板的接缝处理提出一个又一个优化方案。调查选取了新材料DBF高性能矿物超细粉做为混凝土的外加剂,此新材料减少了混凝土水化热,增加了混凝土的密实度;还设计采用了柴油、机油、液压油混合液配置的模板隔离剂;同时对模板接缝采用强力胶粘贴6mm厚、9cm宽橡胶条外附双面胶条2-3层,保证了接缝严密不漏浆。这些措施的采用保证了混凝土的外观质量。

  在胶新线20多家局级施工单位推荐的84个工程项目中,只有全长2597m的潍河2#特大桥被建指评为全线唯一的最佳工程,并在竣工验收中以全优工程通过了接管单位验收。目前正在申报局级、部级优质工程。

  为了全标段整体创优的目标,对全标段的人行道步行板、站台帽石等小型混凝土预制件的施工,又调查采用了橡胶模具的施工方法,使得混凝土预制件的外观质量得到了大大的提高。 20xx年底我来到胶济线,直接参与了200km电气化改造工程施工。由于既有线行车密度大、正线为无逢线路、帮宽桥多且施工难度大、技术要求标准高、工期紧等众多特点,为确保既有线行车安全,我们认真编制了每一项施工方案,解决了既有线挤密桩施工、抽换Ⅲ型枕施工、级配碎石最佳配比确定、桥帮宽施工时的线路加固和SC325道岔焊接等多项技术难题。

  为了积累好的经验和做法并积极加以推广,我在局科技处主编的《科技通讯》杂志20xx年第3期上发表了题为《混凝土表面增光技术》的文章;在山东省深基础工程协会主编的《山东深基础工程》20xx年第2期上发表了题为《注浆布袋桩在铁路桥涵地基加固中的应用》的文章;在《科技通讯》20xx年第4期上发表了《长大线路多头铺轨施工的计算与控制》、《箱涵快速顶进施工与经济分析》、《注浆布袋桩施工技术总结》三篇论文;在《科技通讯》20xx年第2期上发表了《既有线桥涵接长施工的安全技术措施》一篇论文。在局20xx年《科技通讯》杂志第4期上发表了《液压喷播植草边坡防护》和《既有线限时人工插入砼道岔施工方法》二篇论文;潍河二号特大桥的《砼表面质量控制》也在20xx年《科技通讯》上发表。

  关于《顶进大跨度斜交框构桥时既有线路加固质量控制》一文获局第22次QC小组成果二等奖;《潍河2#特大桥混凝土墩台施工质量控制》获局第23次QC小组成果二等奖。在部级刊物《铁道标准设计》20xx年第二期上发表了《潍河2#特大桥混凝土墩台施工质量控制》一篇论文。自87年从事技术工作以来,我先后参加了四川新津岷江大桥的施工和济南北环铁路二期、胶黄线、京九线、青临线、山东枣庄公路大桥、蓝烟一期复线、菏日复线、胶新线、胶济线电化改造等公路、铁路工程的施工建设。20xx年11月我被集团公司命名为第七批中青年科技人才;20xx年2月被济南局菏日复线建设指挥部评为20xx年度先进个人;20xx年2月被公司评为20xx年度优秀科技工作者;20xx年12月被济南局胶新指挥部评为优秀指挥长。20xx年10月被集团公司聘任为高级工程师职务。今后,我还将加倍努力地工作,充分利用自己的智慧和汗水,为公司的振兴与辉煌作出自己应有的贡献。

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